铝模体系如何减少混凝土中气泡?气泡产生的原因分析,混凝土原材料原因:施工工艺原因:成都混凝土浇筑一次性过高,分层厚度不合理,使得混凝土中气泡不能充分排出,混凝土振捣插入间距过大,振捣时间短,未能使气泡充分排出,铝模板表面遗留残渣导致混凝土浇筑时气泡排出受阻,且容易出现粘模现象,50型振捣棒的作用长度为350~385mm,故混凝土的浇筑厚度控制在400mm左右。
未使用完的稀释液若静置超过1周时间,再次使用时须重新搅拌,确保脱模稳定,喷涂应均匀,无漏喷,在混凝土泵送口方圆2米内重点喷涂,因混凝土泵出的料浆冲刷力过大,而导致的粘模现象,涂刷脱模剂的模板,使用前应防止雨淋、如经雨淋,应重新涂刷脱模剂,由商品混凝土厂家对混凝土配合比进行调整,适当调整混凝土的配合比,调整混凝土中的外加剂含量,减少或去除引气剂使用,使混凝土自身气泡产生减少。
水性脱模剂使用:有的客户会问,刷上之后干了以后用,还是在模板是湿了的时候再用,其实这个问题一般客户在兑水刷上去,支好模板的时候,这个脱模剂已经干了,严格来说的话,脱模剂一般是刷在模板上8到12个小时范围之内,用着效果是好的,工程使用时,通常非标准层,先用油性脱模剂,防止生锈,起到保护层作用,铝膜上会产生某些物质,用油性脱模剂涂抹一下,起到一种保护作用,往上再用水性的,对铝模板反复使用也比较好。