铝模体系如何减少混凝土中气泡?气泡产生的原因分析,混凝土原材料原因:施工工艺原因:成都混凝土浇筑一次性过高,分层厚度不合理,使得混凝土中气泡不能充分排出,混凝土振捣插入间距过大,振捣时间短,未能使气泡充分排出,铝模板表面遗留残渣导致混凝土浇筑时气泡排出受阻,且容易出现粘模现象,50型振捣棒的作用长度为350~385mm,故混凝土的浇筑厚度控制在400mm左右。
未使用完的稀释液若静置超过1周时间,再次使用时须重新搅拌,确保脱模稳定,喷涂应均匀,无漏喷,在混凝土泵送口方圆2米内重点喷涂,因混凝土泵出的料浆冲刷力过大,而导致的粘模现象,涂刷脱模剂的模板,使用前应防止雨淋、如经雨淋,应重新涂刷脱模剂,由商品混凝土厂家对混凝土配合比进行调整,适当调整混凝土的配合比,调整混凝土中的外加剂含量,减少或去除引气剂使用,使混凝土自身气泡产生减少。
下面是关于铝模脱模剂专用的乳化剂性能介绍:技术参数:白色膏状液体,PH值为中性,按1:1兑水使用,较机柴油节省成本10%-30%,用量:每公斤20~25平方,产品优势:对混凝土及铝模不起反应,且对人体无害,是一种高效,环保的脱模剂,亦可根据现场制作过程调整释释比例,请务必做现场后再作调整,稀释比例应以实际应用效果为依据,并核算成本;请边稀释边搅拌,待充分溶解后才可使用,否则会影响脱模效果。