坚持利旧原则。一方面根据设备状况严控加油机、液位仪、标准件更换,从一点一滴节约成本;另一方面与厂家联系,将防侧漏装置与同品牌液位仪集成到一个控制台上,新购进的防侧漏装置与液位仪也都使用同一品牌,尽量减少重新购买。通过大力推进旧设备利用工作,平均单站节约成本近10万元。坚持创新原则。为了规范管理、降低成本,2018年起,采取专业服务外包的方式,确定一家固定服务商,要求各单位的电增容项实施。同时,委托第三方审计单位对电增容造价进行审核,有效降低了成本。创新管理后,单站电增容项目较以往减少费用近10%。由于改造工程的复杂性、长期性和变化性,会导致设计变更或现场签证的产生,从而引起造价变化。所以,一直以来,本着高度负责的态度,加强现场施工动态管理,全力以赴完成双层罐改造目标任务,力争最大限度地发挥资金利用率。
当主要材料的市场价格浮动较大时,会及时调整预算结构。如,2018年钢材价格从5月的每吨3500元涨到了后来的4700元。为了不超限额,根据加油站实际情况,对于双层罐改造必要施工内容以外的其他项目进行了调整和删减,继续保持总费用不超原计划。正是施工期间的时时算账、随时调整,才有效控制了工程总造价。做好结算准备工作。在施工过程中,加油站建设项目复合管线施工单位离场当天,必须由复合管线施工单位、经营处主管经理、经营处投资建设管理部门共同签订《复合管线施工交接表》,现场确定双层管线使用长度,避免虚报管线数量。为避免施工单位虚报预算,真正抓好造价管控的最后环节,在施工单位工程决算二审上报前,投资建设管理部门的工作人员,会查阅上一年度决算审计资料,基本明确硬化地面、地面配筋、护坡等施工项目的单价,对工程费用进行初审,再由部门主任与管理人员一起复审,并组织施工单位3次到逐项复核工程量,复核通过后再报预审。
双层罐改造是加油站必须完成的环保任务。如何既能保证改造质量又能控制造价,考虑的关键。在全面推进双层罐改造工作中,中国石油吉始终把投资效益摆在突出位置,不断强化全员成本意识和算账意识,依据投资回报率严控投入,全过程实行工程造价控制。投资总额较预算减少15%,单站投入较上一年减少15%,真正发挥了造价控制的作用,确保了预期目标实现,取得了较好的社会效益、投资效益和资金使用效益。根据往年经验,前期决策阶段是确定工程造价的关键时期,影响工程造价的70%~90%。为此,将主要精力用在施工前的准备阶段。2018年,坚持限额、目标、准确、利旧、创新5项原则,通过精细化管理降低成本,扎实推进施工前决策阶段的造价控制。