有些生产厂家,还是那几十年前的路边简单作坊,从厂房到设备都非常的简陋:一个大院子,一台两辊卷板机,一套氧气乙炔切割机,几台电焊机,一台简易的吊车,一台转胎,一套气泵,一套树脂喷涂设备,五六个职工,就“轰轰烈烈”地干了起来。这样生产成本自然会很低。而大型生产工厂,不仅厂房大,从原材料的进厂到产品的出厂每道工序都有严格的管理程序,对钢材、焊材、树脂、配件附件等从入库到出库都有严格的管理,做到来有影去有踪。筒体制造车间数控切割下料设备、行吊车、封头自动切割机、各种自动焊接、氩弧焊机,CO2焊机、自动转胎等一应俱全,力学实验室、化验室、探伤室等应有尽有,还有专门的外侧树脂喷涂室,每个生产操作台都设有吸尘抽烟等环保配套设施,虽然增加了生产成本,但尽了社会责任。这样生产出的产品自然成本会高多了。
坚持利旧原则。一方面根据设备状况严控加油机、液位仪、标准件更换,从一点一滴节约成本;另一方面与厂家联系,将防侧漏装置与同品牌液位仪集成到一个控制台上,新购进的防侧漏装置与液位仪也都使用同一品牌,尽量减少重新购买。通过大力推进旧设备利用工作,平均单站节约成本近10万元。坚持创新原则。为了规范管理、降低成本,2018年起,采取专业服务外包的方式,确定一家固定服务商,要求各单位的电增容项实施。同时,委托第三方审计单位对电增容造价进行审核,有效降低了成本。创新管理后,单站电增容项目较以往减少费用近10%。由于改造工程的复杂性、长期性和变化性,会导致设计变更或现场签证的产生,从而引起造价变化。所以,一直以来,本着高度负责的态度,加强现场施工动态管理,全力以赴完成双层罐改造目标任务,力争最大限度地发挥资金利用率。
双层罐改造是加油站必须完成的环保任务。如何既能保证改造质量又能控制造价,考虑的关键。在全面推进双层罐改造工作中,中国石油吉始终把投资效益摆在突出位置,不断强化全员成本意识和算账意识,依据投资回报率严控投入,全过程实行工程造价控制。投资总额较预算减少15%,单站投入较上一年减少15%,真正发挥了造价控制的作用,确保了预期目标实现,取得了较好的社会效益、投资效益和资金使用效益。根据往年经验,前期决策阶段是确定工程造价的关键时期,影响工程造价的70%~90%。为此,将主要精力用在施工前的准备阶段。2018年,坚持限额、目标、准确、利旧、创新5项原则,通过精细化管理降低成本,扎实推进施工前决策阶段的造价控制。